
為進(jìn)一步提高余熱發(fā)電量,創(chuàng)造更多利潤空間,近日,安丘公司機(jī)電車間本著技改創(chuàng)效的目標(biāo),結(jié)合集團(tuán)前期推廣的14條提高余熱發(fā)電措施,理論聯(lián)系實際,充分利用限產(chǎn)檢修期間,實施了一、二期窯頭余熱發(fā)電管道技術(shù)改造。通過開機(jī)后一段時間系統(tǒng)運(yùn)行,相關(guān)技術(shù)人員做了前后效益對比分析,經(jīng)計算兩項改造均提高了發(fā)電量,切實為公司創(chuàng)造了實效。
余熱發(fā)電一期窯頭管道改造
安丘公司1#線發(fā)電窯頭系統(tǒng)溫度偏低,嚴(yán)重影響1#線發(fā)電量的提高。針對此項問題,機(jī)電車間結(jié)合八月份限產(chǎn)停窯,通過增加窯頭罩與高溫取風(fēng)連接管道的改造方式,控制入過熱器的高溫?zé)煔饬浚岣呷脒^熱器煙氣溫度和汽輪機(jī)主蒸汽溫度,從而提高汽輪機(jī)的效率,提高發(fā)電量。
具體改造過程分為七個步驟。一是從1#線窯頭罩北側(cè)上部,開面積4平方米左右的孔,安裝直徑2300CM的管道,以及安裝閘板閥控制通風(fēng)面積。二是將新加裝管道連接到1#線發(fā)電高溫一與高溫二匯總后的管道。三是管道內(nèi)部焊接200MM的扒釘、鋪設(shè)100MM的硅鈣板,并保證澆注料厚度130MM左右。四是管道外部鋪設(shè)100MM的巖棉被后,再用白鐵皮進(jìn)行外保溫。五是原高溫一與三次風(fēng)大彎頭連接管道全部封堵,防止與三次風(fēng)大彎頭到中溫連接管道爭風(fēng)。六是中溫取風(fēng)口用耐火磚做封堵時,留20公分縫隙防止積灰。七是大彎頭到中溫取風(fēng)管道電動執(zhí)行器恢復(fù)。1#線開機(jī)窯系統(tǒng)穩(wěn)定后,調(diào)整新安裝管道閘板閥開度,提高發(fā)電量效果比較明顯。當(dāng)閘板閥開度50公分時,發(fā)電入過熱器風(fēng)溫可以保證主蒸汽過熱度,發(fā)電負(fù)荷由改造前6900KW提高到7200KW左右,提高約300KW左右,噸熟料發(fā)電量提高1.2度。當(dāng)閘板閥開度100公分時,發(fā)電入過熱器風(fēng)溫可以保證主蒸汽過熱度,通過調(diào)整高溫一等閥門開度,發(fā)電負(fù)荷由改造前6900KW提高到7600KW以上,提高約700KW左右,噸熟料發(fā)電量提高3度。
余熱發(fā)電二期窯頭管道改造
針對安丘公司二期余熱發(fā)電,在生產(chǎn)運(yùn)行過程中,窯頭高溫溫度有富余的實際情況,機(jī)電車間通過把二期窯頭AQC高溫二煙道與中溫?zé)煹兰友b連接管道,充分利用系統(tǒng)浪費(fèi)掉的熱能,提高二期AQC鍋爐入口溫度,實現(xiàn)提高二期余熱發(fā)電量的目標(biāo)。
具體改造是在窯平臺層高溫二管道與中溫管道開口,安裝直徑2700CM的管道。其中管道內(nèi)部焊接200MM的扒釘、鋪設(shè)100MM的硅鈣板、并保證澆注料厚度130MM左右。管道外部鋪設(shè)100MM的巖棉被后,用白鐵皮進(jìn)行外保溫。此外,在高溫二與高溫一管道交匯處加一盲板,封堵高溫二到過熱器這一路熱風(fēng),讓高溫二取風(fēng)全部進(jìn)中溫管道,然后用耐火磚堵一半中溫取風(fēng)口。